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Mostrando postagens de outubro, 2018

Relatório do Robô Gladiador

Relatório do Robô Gladiador 1.Objetivo do Trabalho O Robô Gladiador é um projeto proposto pelo Professor Maurício Ruv Lemes e tem como objetivo desenvolver um circuito corretamente, aprimorar nossas habilidades manuais (para montar e pilota-lo), além de melhorar nossas habilidades de trabalhar em grupo e solucionar problemas entre colegas ou com próprio robô, nos ensinando a lidar com imprevistos. 2. Procedimento de Construção Optamos por não comprar o kit e por isso compramos todo o material necessário por R$45,00 e pegamos o manual de instruções para a montagem com o Bettoni. Começamos cortando o papelão nas medidas e montando o chassi conforme as instruções. Fizemos a parte elétrica seguindo as instruções passadas em sala de aula e acoplamos na parte mecânica já feita. ( -  Base e parte elétrica finalizadas ,  Novo robô )   3. Desenho (Fotos) do Projeto Final 4. Dificuldades e Soluções Como a parte mecânica estava muito instável, com partes mal co

Problemas com o "8" e ajustes

No dia 19 de Outubro estivemos na escola para a segunda chance do "8". Infelizmente, momentos antes de realizamos, uma das rodas descolou do rolamento e tivemos problemas para colá-la novamente, assim, não estávamos aptos a realizar a prova, porém, como já havíamos feito o circuito não saímos prejudicados. Com estes acontecimentos achamos melhor reforçar a colagem de ambas as rodas usando cola Super Bonder, aproveitamos também para resolver uma falha no eixo do robô, o que foi feito com sucesso.

Prova Mínima

No dia 28 de Setembro foi realizada a nossa primeira prova no Colégio Idesa. O objetivo da prova era completar um circuito em forma de "8" em menos de 1 minuto para que pudéssemos ser avaliados pelo Professor Maurício e ganhássemos pontos extras para a competição. Nosso robô completou a prova em, aproximadamente, 17 segundos, obtendendo o 2° melhor tempo e ganhando 1500 pontos.  P.O.
Atualização sobre o robô Hoje (8 de Outubro) integrantes se reuniram para resolver alguns problemas que ainda precisavam ser revistos. Foram inseridos os espetos com as agulhas, os elásticos foram trocados e um pequeno desnível na parte traseira do robô. Também testamos a parte elétrica e realizamos novamente o "8". P.N.O.